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算好成本賬 下好節(jié)約棋
鹿王制藥生產(chǎn)安全處結(jié)合要素優(yōu)化,對蒸汽冷凝水實(shí)施循環(huán)使用改造。并應(yīng)用于供暖系統(tǒng)的換熱步驟,減少供暖蒸汽用量。
2020.12.01
鹿王制藥生產(chǎn)安全處結(jié)合要素優(yōu)化,對蒸汽冷凝水實(shí)施循環(huán)使用改造。改變以往排放至排水管網(wǎng),將蒸汽冷凝水回收至工藝?yán)鋮s循環(huán)水池,為車間工藝?yán)鋮s提供循環(huán)水。全年可回收水6000m3,價(jià)值約為3萬元。下一步計(jì)劃對蒸汽冷凝水熱能回收利用,并應(yīng)用于供暖系統(tǒng)的換熱步驟,減少供暖蒸汽用量。
3號變壓器功率為800KW,每月每次KW增收22元基礎(chǔ)費(fèi)。該變壓器為空調(diào)冷水機(jī)組只在夏季開啟。通過觀測外界溫濕度與生產(chǎn)車間、物流倉儲形成聯(lián)動機(jī)制,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)控制變壓器開啟和停止時(shí)間,節(jié)省變壓器的基礎(chǔ)費(fèi)用10萬元/年。
對制劑車間蜜丸工段小蜜丸包衣崗進(jìn)行除塵改造,在符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的前提下加裝一臺脈動除塵設(shè)備,內(nèi)置管路向外排放。經(jīng)過生產(chǎn)過程跟蹤監(jiān)測,設(shè)備運(yùn)行滿足車間生產(chǎn)和環(huán)境的高標(biāo)準(zhǔn),有效回收物料,實(shí)現(xiàn)降本提效的目標(biāo)。?
對制劑車間蜜丸工段包衣機(jī)熱風(fēng)加熱套使用材料進(jìn)行改造,原加熱套由加熱絲和耐火土外套組成,存在使用壽命低,耐火土掉渣影響產(chǎn)品質(zhì)量等問題。經(jīng)過材料試驗(yàn)采用不銹鋼材質(zhì)外套,安裝使用后設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,提升材料利用率和生產(chǎn)過程安全,降低備件采購成本。
輔料攻關(guān)助力降本增效
鹿王制藥圍繞降本增效深耕細(xì)作,通過對采購成本要素分析,將入藥原料劃分三個(gè)板塊九個(gè)品類,以需求量大、單價(jià)高的原輔料阿膠品種作為切入點(diǎn)開展攻關(guān),以成膏標(biāo)準(zhǔn)倒推過程管控和新制工藝參數(shù)。通過分析研究制定方案,采購顆粒狀阿膠代替以往塊狀原料投產(chǎn)熬制。每天投放一批量,全程跟蹤記錄2組真空球形刮板濃縮器的熬制過程數(shù)據(jù)和參數(shù)。期間保持罐內(nèi)100℃以上,隨時(shí)觀察溫度變化,調(diào)節(jié)蒸汽壓力。根據(jù)罐內(nèi)膏體的粘稠狀態(tài),調(diào)節(jié)蒸汽回水“旁通”閥門和蒸汽壓力。根據(jù)實(shí)驗(yàn)的測試和數(shù)據(jù)分析,收膏水量和平均水分控制符合使用標(biāo)準(zhǔn)。新材料配合新工藝可節(jié)約阿膠使用成本20.74萬元/年、節(jié)省蒸汽成本約120小時(shí)/年。?
謀定而后動,知止而有得。鹿王制藥將繼續(xù)聚焦降本控費(fèi),為加速盈利增效不斷完善機(jī)制、優(yōu)化管理,推動產(chǎn)銷可持續(xù)發(fā)展。鹿王制藥持續(xù)深入開展下沉工作,將轉(zhuǎn)作風(fēng)、查短板、辦實(shí)事、提效率與中心工作緊密融合。隨著藥品訂單增加和鹿胎膏包裝重新設(shè)計(jì),包裝盒準(zhǔn)備工作迫在眉睫。為保證產(chǎn)品如期出貨,各處室組成支援服務(wù)小分隊(duì)下沉制劑車間承擔(dān)包裝工作,經(jīng)過專業(yè)人員的培訓(xùn),130人分工協(xié)作完成350件裝盒和1800套疊紙盒工作
通過下沉工作的開展推進(jìn)人員效率、工作效率的提升,為連續(xù)生產(chǎn)提供保障。 鹿王制藥質(zhì)量管理處發(fā)揮藥品由原料到成品生產(chǎn)線全方位質(zhì)量管控作用,全面推進(jìn)質(zhì)量提升工作,從新法內(nèi)容、體系完善、精準(zhǔn)檢驗(yàn)、操作要素分析四個(gè)基礎(chǔ)內(nèi)容推進(jìn)兩方面專項(xiàng)。